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TUhjnbcbe - 2023/7/16 20:45:00
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路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。

航天江南集团所属贵州凯星液力传动机械有限公司(以下简称凯星液力)用一个高精度零件加工过程,演绎了智造时代下,发挥工匠精神,变不可能为可能的故事。

“这个产品要求这么高,啷个可能干得出来哟。”年底,凯星液力接到一个来自上海某科研所高精度三通零件小批量订单,在接到该订单之时,凯星液力制造一部数控班组人员异口同声说道。

什么样的产品让班组人员觉得有如此难度?

据介绍,该产品为钛合金制品,材质偏软、精度要求高、操作难度大、加工工序长、交付工期紧。

一时间,班组人员觉得这是一个不可能完成的任务。

尽管困难重重,但凯星液力制造一部数控班组人员依旧迎难而上。

“接到任务我们就干,不要挑三拣四,有困难我们一起解决,有难关我们一起攻关!”在凯星液力制造一部高精度零件生产部署会上,部主任杨月松向生产人员下达了“死命令”。

之后,凯星液力制造一部数控班组人员便开始了紧锣密鼓的生产制造工作。

年1月10日,原材料进场。随后,生产工作有序推进。

1月10日,线切割工序顺利完成;

1月11日,铣床工序顺利完成;

……

就在一切工作顺利进行之时,在数控车这道工序上,一道难题摆在了班组人员面前。

据介绍,该零件细、小、软,加工过程中极易导致变形,很难装夹和加工,加工过程中容易累积误差、累积变形,后续工序的相关形体精度也很难保证。同时,该零件精度要求极高,同心度不能超过0.02毫米,跳动不能超过0.02毫米。

这对加工人员在操作过程中对装夹力度把控要求非常高,要达到每次装夹时力度大小基本一致,同时对夹具的使用也需同步配合,需达到人、夹具、零件“三环合一”的境界才能进行加工。

面对如此难题,拥有多年数控车床操作经验的张胜周和韦雁犯了难。

但他俩没有退缩,运用多年积累的数控加工经验,不断摸索加工方法,反复装夹、车削去除余量,成功攻破这道难关。

1月14日,顺利进入下一道加工工序。

然而,在数控加工中心工序,新的问题又出现了。该零件对外观及孔内壁光洁度的要求非常高,特别是孔内壁不允许有一点点的划痕、圈印以及任何的瑕疵。

因为该孔细小,加工过程中铁屑不易排出,容易挤压形成铁屑瘤,堵塞已加工的孔,划伤孔壁。同时,刀具因为铁屑不易排出,极易折断。这是产品在加工过程中出现的最大难题。就连经常负责新产品试制、数控班组里“*点子”多的任可也是望“零件”兴叹、一筹莫展。

这个时候,技能大师周维均站了出来,他发挥院级技能大师工作室人力资源优势,召集班组工作成员破解这道难题。

大家采用“头脑风暴”法,群策群力解难题。

在查阅了大量技术资料,以及一次又一次地更改加工思路,编调加工程序之后,班组人员探索出最佳的加工方法。

一次又一次地更改装夹方法,一次又一次更改刀具加工路径,找寻最有效的排屑方法,找寻最佳的装夹规律,找寻最稳定可靠的加工模式。经过三天的研究、摸索、试制,终于攻破这道技术难关。

技术上的问题总算是解决了,但交付时间的问题随之而来,如果按正常的加工进度是不能按期交付的。

为了赶工期,加工师傅周维均、李梦宁、任可、陈勇等发扬工匠精神和劳模精神,并充分发挥各自的聪明才智,决定各加工一个孔,流水作业。与此同时,加班加点赶工期,每天加班至晚上10点,周末不休息。

连续“战斗”一个多星期,班组人员如期完成加工任务。

正当大家欢呼雀跃、庆祝胜利之时,如何去除孔内壁的毛刺这一道难关又横在了大家面前。

由于该零件对孔内壁的光洁度要求极高,在去除毛刺的过程中,稍有不慎产生划痕,零件就会报废。

作为数控组的“老师傅”*昆接下了这道难题,他凭借多年前积累的钳工经验,戴上眼镜、打着电筒、拿着工具,认真细致的去除着毛刺。

为保证产品按期产出,属凯星液力技术部刘楠一直蹲守在生产车间,与生产加工人员一道并肩作战,为生产提供技术支持,随时解决生产加工过程中可能出现的技术问题,大大提高了工作效率。

2月24日,经过周维均技能大师工作室全体人员的共同努力,顺利完成所有加工工序,办理入库手续。

2月28日,如期交付用户。

面对加工难度如此之大的高精度产品,凯星液力仅用两个多月时间,便完成了产品交付,凸显技术力量的同时,也突出了智造时代下工匠精神力量。

贵州日报天眼新闻记者牛波

编辑张建

二审何涛

三审陈华永

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